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DIY修理系列 - S2000更换离合(中)

(2017-11-17 12:36:48) 下一个

上次有位兄弟提到,可以用面包法或者油脂法,把pilot bearing顶出来。我看了几篇youtube录像,觉得可行,于是就找到一颗螺丝,和一片面包。。。殊不知,这正是灾难的开始!

 

敲了半天,那个pilot bearing完全没有松动的样子。好吧,是不是压力不够强,工具不够好? 抱着试试看的心理,看到亚马逊半价,于是我又花了几十元购买了如下工具: pilot bearing puller

 

扯了一个晚上,完全无效。这时候我仔细观察了一下pilot bearing,不由得倒吸一口凉气!这台S2000的pilot bearing,根本是不可能从正面拔出来的,因为它被flywheel挡住了。

 

很明显,到了这个阶段,pilot bearing已经损坏,也转不动了。必须要想办法把flywheel上的8颗螺丝拆下来!怎么办呢?看了网上很多失败的案例,清一色都是拧得螺丝头损毁。解决方法有如下几个:

1. 用火烧、烤热,然后大力拧松

2. 用bolt extrator

3. 在12角螺丝上面,再焊接一个6角螺母,然后开始拧

4. 用电转把螺丝头拧掉,但极有可能破坏crankshaft

 

在使用如上方法之前,我还打算再试一下,用强力的impact gun。之前已经证明,电动的标称250ftlbs的impact gun是不行的,手头上有一根标称400 ftlbs的气动,但印象中它也不太行。在把螺母彻底拧滑牙之前,必须要一步到位,用大扭力的气动工具。在研究了一番之后,我买了如下两个关键的工具:IR2235TI,和最大200 psi的15加仑压缩空气机

IR2235TI,同类气动工具的头号热门,峰值扭力1350 ft-lbs,实在是可怕,这根impact gun能单手轻松拧下各种crankshaft pulley的大螺丝(许多DIY人士换timing belt的时候,都栽在这里了)。

15加仑最大200 PSI的压缩空气机,除了修车,拿它来做草地喷水系统的入冬前维护,最佳。

 

 

当然了,还专门买了一个12角的17mm impact socket,proto品牌据说够硬

 

IR2235一共有4档力度,一开始我选择3档,很轻松的拧下了6颗螺丝,但有2颗螺丝纹丝不动! 这时候看螺母已经滑牙,一不做二不休,拿铝纸包着螺母,调到4档,还是不行! 怎么办? 不得已把标称气压从90 PSI调到120PSI(但工具上写着不能超过90PSI,后果自负),一按开关,哗啦一声,螺丝应声而下!

 

严重磨损的螺丝,以及已经有些磨损的impact socket。看来这台车这10几年来,这个flywheel就从来没有拆过。因为生锈或者安装的时候用了locktie,感觉拆螺丝的扭力至少达到了400 ft lbs (上紧的时候标称为94 ft lbs)

损坏的pilot bearing,可以见到,它已经被puller拉得凹凹凸凸,严重变形,无法再转动

飞轮正面,已经磨得有些不平,而且颜色有变化。这说明高温下已经烧得有些不均匀。必须要拿去打磨。这个打磨,并不是自己能用砂纸磨几下就可以的,因为这个飞轮有2层,像个台阶一样,必须要确保这个台阶的厚度达到原厂标称值,否则pressure plate无法压紧

去哪里打磨?Gord Bush,各种玩车论坛都有他老人家的大名。马力输出过千的改装引擎,也出自他手。当然了,争议很大,因为各种上赛道的车,引擎相当短命,在他手里完蛋的引擎也不在少数。GTA地下非法赛车的,多半都去过他那里。。我慕名一去,我靠,是个白胖老头,看着相当慈祥。他正在改造一个porsche的V8 turbo引擎,以及著名的Nissan GTR V6TT,拍个照留念下

 

GTR V6 Turbo

他这里还有台S2000的引擎,严重损毁,crank都是擦痕,不知道他有什么办法能修得好了

 

等了2天,飞轮已经打磨完毕,2阶都得打磨,收费80刀,并且把dowel pin也装回了

 

新的pilot bearing,用个大号socket敲进飞轮正中,相当容易

 

购买的新的飞轮螺丝,12齿。整个GTA的HONDA DEALER螺丝存量不多,只有7个,都被我买光了。原本打算用ARP的超硬螺丝,但做了一下研究,发现不比原厂的强多少,只好作罢。还有一小瓶超高温grease

 

顺便把变速箱的橡胶(transmission mount)也换了一对。原来的竟然已经有裂缝,不知道用了多少年,难怪觉得有晃动,看来不是心理作用

 

 

把飞轮装回crank,这时候用力矩扳手,调到94 ft lbs,感觉不怎么用力就到达了标称力矩

 

分别把clutch disk和pressure plate(PP)装上去。中间用一根特制的clutch alignment tool,其实就是一个有齿的塑料棒。装之前用超高温grease进行润滑

 

这时候把alignment tool拔出来,感觉throw out bearing有些松动。我观察了一下,觉得有些不安,但也说不出什么地方不对

 

接下来安装变速箱。这个对于单人超作,而且没有升降机,实在就是太难了。近100磅的变速箱,要完全和引擎对接,必须要非常精密才行。我想了半天,只能用杠杆原理,用一堆木头垫在平板车上,让变速箱支在中间,逐步调节角度。安装了几个小时,终于把变速箱装上去了。

 

准备安装clutch slave cylinder。这时候问题来了,发现这根release fork装反了! 怎么办,难道要把变速箱再拆下来?!

 

那好吧,拆变速箱。还好,不需要全部拆下来,只需要拆2寸左右,就可以把RELEASE FORK掉个方向。

 

但问题又来了,我感觉这根release fork插的位置不对! 理论上,release fork应该插在release bearing上,卡位应该很精确,不应该那么松动。但很明显,这时候卡的位置不太对,release bearing应该还能往后再缩一些

 

到底是什么原因造成这个?我查了一下,有几个可能

1. 飞轮的打磨。造成step参数不对,从而pressure plate不能完全压住clutch disk

2. pressure plate有缺陷

3. 卡着release fork的杠杆位置有损坏

我再去看了一下其他人安装ACT PP和原厂OEM的组合,发现了一个奇怪的现象,就是安装后,PP上的钢条应该外翻接近90度,把release bearing顶出来。但我的安装,明显没这个现象

到底要不要再把变速箱拆下来看看?我非常犹豫,因为好不容易把变速箱装上去了,拆下来,不保证下次还能顺利的装上去。。。

这时候我走到车库门口,一边思考。斜眼一看,赫然发现地上有个垫片! 这个,不是飞轮的垫片吗? 我怎么会忘记装垫片?!再回头看力矩扳手的那张图,好吧,真的忘了!

 

忘记装垫片的结果是什么? 我上网查了一下,大部分引擎都根本没这个垫片,所以应该无所谓。不放心,又上网去问,得到的答复是: S2000的飞轮螺丝,异常精密,少了这个垫片,螺丝就已经触底,会出现飞轮并没有完全贴合crank,从而打火后极有可能打烂clutch disk甚至损毁crank表层!

那没有办法了,必须又得拆变速箱。顺便,我还得想一个方法,把bell housing上测的两个螺丝口修复。之前说过,前车主竟然没有装最上面的两颗关键螺母,其原因并不是忘记,而是这两个螺丝口,已经滑牙!

 

 

至于滑牙的原因,我觉得和修车佬马虎有关。S2000的引擎设计,在bellhousing连接处,有3种不同规格的螺丝

1、引擎到变速箱,用17mm的长度80的螺丝

2、变速箱到引擎,用17mm的长度65的螺丝

3、下侧和启动机,用14mm的螺丝

前车主拧滑牙的,正是这个17mm的65螺丝,怎么办呢?

我想了几个方法:

1、重新攻丝,但要选大一号的,或者英制的

2、加几个垫片,用80mm的螺丝,宁在65的地方

3、想办法买个稍长的螺丝,例如70,或者75。这种螺丝,在HD或LOWES之类的地方是肯定没有的,因为不仅是螺纹的问题,还有个硬度的问题。车载螺丝,硬度需要10,而HD的螺丝,硬度只有6

好吧,无论如何,变速箱又得拆下来。还好,拆装了几次之后,相当熟练。用小平板车+杠杆原理,只花费了2个多小时,就又把变速箱拆了下来。离合拆下来,然后把飞轮也拆了下来。一切似乎都回到了原点。这几个星期加起来20多小时的工作,白费了。

 

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